自大底厂开始投厂,共经过三个重要拐点。第一次是大底厂开始独立出来,有了自己的实业公司,大底的产量开始稳定下来。第二次是2012年引入ERP系统,大底厂开始进入数字化信息化办公时代,大底厂的产量在2013年有了一个波峰。第三次是2015年底搬入恒东皮革新厂房,大底厂有了新家,金帝重组大底核心团队,斥巨资引进自动化机器,研发集成化设备,大底厂管理进一步规范,开始转亏为盈。 现在的金臻大底厂,已经蜕变成一个有着6个注塑组、8条喷漆流水线的中大规模鞋材加工厂。截至今年10月份,大底已完成产量1400多万双,预计今年产值将达7000万元。据其主要负责人熊维强介绍,目前,金臻大底厂制作的鞋材足够提供金帝70%左右的大底用量。
优化流程 控制成本
优化流程 控制成本
“只要日产量得到保证就行”,这种只关注结果而忽略过程的管理方式曾存在于大底厂。为改变这些现象,大底厂进一步加强过程管控。第一步是从材料供应改制开始,大底厂在开发阶段就制定针对性强、有区别性的材料使用计划,要求大底制作专家根据大底的不同款式,设计与生产计划相配套的原材料数量清单供仓库核对,确保从源头上控制材料使用数量。其次,加强与各部门的衔接沟通,邀请IE估算专家,借用其它部门专业力量,对材料使用数量进行二次修订,并对验证准确的数据进行记录保存。最后在2016年初的流程制度基础上,进一步优化产品流程设定,强化大底厂各工序间的联系,并在大底制作的每个环节加入人为的管控。在有效落实上,建立责任人制度,严明奖惩制度,利用绩效考核推动工作落地。
技术改进 品质改善
技术改进 品质改善
对比裁断、针车、成型等鞋子制作的其它环节,大底生产就是实实在在的体力活。近年来,大底厂通过技术改进,进一步降低了工人的劳动强度,提升了品质质量。以注塑为代表,这个工作虽然对技术要求相对简单,但强度很大。分解去看,要求工人反复搬运30公斤的粒子原料袋到2米多高的注塑台上,将粒子原料袋抬起超过头顶位置倒入注塑原料口,反复撬开30斤重的注塑模具(2500次/天)。去年年底,公司在有关专家的配合协助下,自主设计了一套加料平台,有效缓解了第一、第二道工序的工作强度。这个加料平台,共投入资金80多万,原理是在注塑车间设置夹层,在夹层上对应注塑台的相对位置,各打一个直径0.2米的洞,上设漏斗型注塑口,下设管道直通原加料口。现在工人加料,有小型起重机将粒子原料袋送至平台,工人加料只需坐着,让原料袋立于地面,微微抬起底部倾斜,就能完成加料动作。这个加料平台的设计,提高了生产的效率,减少了安全的隐患,减轻了工人的劳动强度,甚至在一定程度上降低了大底厂的工人流失量。
节能降耗 行业领先
大底厂作为集团中较多使用化工材料的单位,是企业能否顺利实施低碳生产,推进可持续发展的关键因素。今年以来,大底厂一方面在产品上作文章,通过同行调研、自我革新等方式,改进原材料配方。这种配方制作出的大底在品质上弹力好,耐磨,穿着更加舒适;在成本控制上它的平均重量是普通大底的76%,因此,用料更省。另一方面,今年大底厂在后期的喷漆排污方面做足文章,专门设置污水处理池,目前,此项工作正在紧张的施工中,预计将于今年年底完工;引入4条等离子废气治理装置系统,对喷漆车间的喷漆前处理过程中产生的粉尘、酸雾,喷漆时产生的漆雾和有机溶剂,干燥时产生的有机溶剂等废气进行收集、自动清理、过滤导流。这些废气进入等离子体氧化反应仓后,在大量电子作用下,被反复轰击, 通过激活、电离、裂解废气中的各种成份,使通过处理设备的苯、甲苯、二甲苯等有机废气分子转化成各种活性粒子,与空气中的O2结合生成H2O、CO2等低分子无害物质,使废气得到净化。部分未净化的小分子碎片则通过设备尾端的分子筛进行吸附,经引风机作用通过烟囱实现气体达标排放。
节能降耗 行业领先
大底厂作为集团中较多使用化工材料的单位,是企业能否顺利实施低碳生产,推进可持续发展的关键因素。今年以来,大底厂一方面在产品上作文章,通过同行调研、自我革新等方式,改进原材料配方。这种配方制作出的大底在品质上弹力好,耐磨,穿着更加舒适;在成本控制上它的平均重量是普通大底的76%,因此,用料更省。另一方面,今年大底厂在后期的喷漆排污方面做足文章,专门设置污水处理池,目前,此项工作正在紧张的施工中,预计将于今年年底完工;引入4条等离子废气治理装置系统,对喷漆车间的喷漆前处理过程中产生的粉尘、酸雾,喷漆时产生的漆雾和有机溶剂,干燥时产生的有机溶剂等废气进行收集、自动清理、过滤导流。这些废气进入等离子体氧化反应仓后,在大量电子作用下,被反复轰击, 通过激活、电离、裂解废气中的各种成份,使通过处理设备的苯、甲苯、二甲苯等有机废气分子转化成各种活性粒子,与空气中的O2结合生成H2O、CO2等低分子无害物质,使废气得到净化。部分未净化的小分子碎片则通过设备尾端的分子筛进行吸附,经引风机作用通过烟囱实现气体达标排放。